09年10月18之前鑄造車間爐前化學(xué)成份控制依靠手工化驗(yàn)一次完成,過程控制以經(jīng)驗(yàn)為主。自09年10月18引進(jìn)光譜儀,爐前化學(xué)成份調(diào)整分為2次化驗(yàn):初樣和復(fù)樣,對(duì)離心軋輥化學(xué)成份控制增加了一定的可控性。但是2010年化學(xué)成份依然存在不穩(wěn)定的情況,離心軋輥成份合格率平均只有93.26%,對(duì)軋輥質(zhì)量帶來隱患。
2011年初技術(shù)主管組織試片組對(duì)2010年成份控制不佳進(jìn)行分析,存在以下問題:
1、因?yàn)?次化驗(yàn)需等待一定時(shí)間,由于開始接觸光譜儀,操作人員認(rèn)為以前手工化驗(yàn)一次就可以出鐵水,更何況現(xiàn)在更先進(jìn)的光譜儀,等待就是在浪費(fèi)時(shí)間浪費(fèi)成本。導(dǎo)致有時(shí)候復(fù)樣結(jié)果還沒出來,就開始出鐵水澆注,成分不穩(wěn)定。
2、取樣人員對(duì)爐前取樣不規(guī)范或?qū)θ訒r(shí)未鐵水未安全均勻就取樣。
3、取好的光譜樣經(jīng)過打磨,有出現(xiàn)打磨太淺和氣孔、夾渣未打磨掉或裂紋等會(huì)對(duì)成份做出來有一定影響。
4、光譜儀在斷電情況或在換氬氣過程等容易出現(xiàn)異常,化驗(yàn)不準(zhǔn)確。
5、試片工對(duì)離心軋輥成份控制過程中硅、碳含量容易出現(xiàn)不穩(wěn)定。鐵水溫度高的情況碳燒損越嚴(yán)重,無限冷硬軋輥孕育后硅含量也有出現(xiàn)不穩(wěn)定,特別是貝氏體及球墨離心軋輥在球化時(shí)要加蓋鐵削并在高溫下,硅和碳更加難以控制。
經(jīng)分析討論并做出相應(yīng)整改措施:
1、技術(shù)主管認(rèn)為,等待從客觀角度來說也許浪費(fèi)了一些時(shí)間及成本,但是成份不穩(wěn)定造成軋輥使用不穩(wěn)定帶來的影響及浪費(fèi)更加大,2011開始我們必須實(shí)行2次化驗(yàn)后出水確保質(zhì)量穩(wěn)定,同時(shí)還要協(xié)調(diào)好各個(gè)班組的銜接工作把等待時(shí)間降到低。
2、 嚴(yán)格根據(jù)李濟(jì)玉總工擬訂的光譜儀取樣標(biāo)準(zhǔn)操作。
3、 試片工必須在對(duì)第一次到第二次化驗(yàn)及加入的合金進(jìn)行判斷,有存在異常要求第三次復(fù)樣確認(rèn)。
4、光譜儀異常已經(jīng)反饋品管部,其部門也進(jìn)行了相應(yīng)改進(jìn),為爐前控制帶來了一定的幫助。但是試片工還需要小心判斷每一個(gè)化學(xué)光譜樣。
5、對(duì)無限冷硬離心軋輥硅的控制,試片工不僅要對(duì)化驗(yàn)好的成份判斷還要對(duì)孕育硅有較好的選擇,要求選擇無雜質(zhì)或雜質(zhì)少的硅鐵來做孕育劑,這樣可以提高孕育后硅的準(zhǔn)確度。碳的控制則對(duì)出鐵水支數(shù)多,鐵水在爐內(nèi)放置等待時(shí)間長(zhǎng)的爐次還需在澆注幾支后中間抽查個(gè)別成品樣,若存在問題也可以及時(shí)補(bǔ)救整改。對(duì)貝氏體及球墨離心軋輥硅的控制,試片工要對(duì)鐵削加蓋的量及成份進(jìn)行判斷,并測(cè)算終硅含量盡量控制在范圍之內(nèi)。碳的控制因高溫球化碳燒損比較嚴(yán)重所以要把爐前碳調(diào)整到上限,給予一定量碳的損耗,在則要對(duì)鐵水溫度高低,放置路內(nèi)時(shí)間長(zhǎng)短進(jìn)行判斷要補(bǔ)加多少碳,若放置時(shí)間較長(zhǎng)也可進(jìn)行取樣分析再進(jìn)行碳的補(bǔ)加。
2011在鑄造車間技術(shù)人員的共同努力下離心軋輥化學(xué)成份1到3月份連續(xù)三個(gè)月不斷刷新歷史記錄。分別一月96.2%二月98.02%三月99.25%從2010年的93.27%到2011截止11月的98.10%提升了4.83個(gè)百分點(diǎn),提高了5.18%為中強(qiáng)品牌貢獻(xiàn)綿薄之力。鋼機(jī) 矯直機(jī) 冷軋